2022年秋检暨安全性评价复查评整改计划.docx
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1、中国华电集团公司CHINA HUADIAN CORPORATION华电新疆发电有限公司乌鲁林热电厂HUAOIAN XINJIANG K)WEICO.LTD. UtUMQI POWER THEtMAl FLAN12022年秋检暨安全性评价复查评检查存在问题整改计划批准:审核:编制:二零一三年十二月二日行规程(DL/T572-2022) 3. 1. 5条规定月30日55.检查#2发机电定子冷却水进水温度35. 4低于发电机进风温度38规程中未明确相关技术参 数要求,专业管理有漏洞依据汽轮发机电运行规程(国电发 1999 579号)4.2.3 密闭式冷却 的发机电的最低进风温度应以气体冷 却器不浮现
2、凝结水珠为标准。通常这 一温度不低于20C。水氢冷或者双水 内冷的发机电应保持定子内冷水温 度高于进风温度,以防止发机电内 结露的要求调整陈涛即将执行56.#2炉2274整流变变压器油氢气含量297. 8p L/L,氢 气产气量超出150P L/L油气技术监督管理存在疏 漏建议增加检测频率(每月一次),观察 氢气含量变化,应进行追踪分析,查 明原因曾经即将执行57.#1联络变本体导气盒处渗油、#1主变#3冷却器潜油 泵渗油查漏、消缺堵漏不及时依据国家电网公司十八项电网重大 反事故措施(试行)(国家电网生技2005 400号)9. 3.1加强变压器运行巡视,其中应 特殊注意变压器冷却器潜油泵负压
3、区 浮现的渗漏油。利用变压器检修机会 处理渗油点曾经2022 年 9 月30日58.#1联络变高低压侧套管油位看不清,#2联络变低压 侧套管油位看不清油窗油位看不清,#2联络变油枕 油位看不清环境赃物影响污染较快, 检修时清扫不彻底依据电力变压器运行规程 (DL/T572-2022) 5变压器的运行维 护要求,需始终保持变压器高压侧套 管油窗清洁曾经2022 年 9 月30日59.变压器铁芯及夹件电流测试工作开展不规范未严格按技术要求进行相 关试验依据中国华电集团发电企业生产典 型事故预防措施(2022年9月第一版) 铁芯、夹件通过小套管引出接 地的变压器,应将接地线引至适当的 位置,以便在运
4、行中监视接地线中是 否有环流。当有环流又无法及时消除 时,作为暂时措施可在接地回路中串曾经鸿即将执行60.6kV真空开关柜内触头活动挡板为金属板设备设计本身存在问题入电阻限流,电流普通控制在100mA 以下的要求规范开展变压器铁芯及夹 件电流测试工作依据发电企业生产典型事故预防措 施(中国华电集团公司编著2022年第 一版)19.15预防高压开关柜故障 19. 15.2高压开关柜内的绝缘件(如 绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应 采用阻燃绝缘材料(如真空浇注环氧曾经鸿2022 年 9 月30日或者SMC材料),严禁采用酚醛树脂、 聚碳酸脂等有机绝缘材料的要求更 换开关柜内隔板。61.输煤综合楼M
5、CC室、输煤段配电室挡鼠板装设不符合 要求(未固定)执行标准不严规范装设配电室挡鼠板蒋志东12月30日62.#2炉一次风机变频器室、碎煤机楼MCC配电室煤粉污 染较重#2炉侧、碎煤机楼漏煤漏 粉缺陷未及时消除依据电力变压器运行规程(DL/T 572995)5.6发电厂厂用变压器室, 应加强清扫,防止污闪的要求安排停 电清扫依据集团公司安全设施配置标准蒋志东12月30日63.升压站设备部份名称标小牌(联络变)及相色标小 颜色脱落,标示不清;#1、#2凝结泵变频器室无安 全警示牌设备设施管理不到位要求配置正式标示牌,对现场进行普 查,对缺失及不清的标示牌进行装设 更换陈涛12 月 30 64.油库
6、接地电阻测试工作未认真开展,检测2022年4月 11日、14日有两份油库接地电阻测试记录,油罐及 避雷针接地电阻测试数值不一致技术监督管理不到位,未 及时清理不合格的资料依据防止电力生产重大事故的二十 五项重点要求(国电发2000 589 号)17.8接地装置引下线的导通检 测工作应每年进行一次。根据历次测 量结果进行分析比较,以决定是否需蒋志东12月30日要进行开挖、处理。的要求开展油库 接地电阻测试工作65.#1#2机组浆液循环泵机电接线盒进线电缆未封堵设备设施管理不到位对全厂机电接线盒密封性全面检查及蒋志东12月30日66.集控400Vl段配电室电缆沟积水较为严重运行人员未及时检查发现
7、漏水问题封堵依据发电厂、变电所电缆选择与敷 设设计规程(SDJ 26-1989)第8. 0.1 条对电缆构筑物的排水要求:一、电缆沟、隧道和排管,应有良好 的排水性,纵向排水坡度不宜小于1-2%,至少应大于0.5%。二、隧道内应有泄水边沟。三、沿排水方向适当距离,应设置集蒋志东12月30日水井(坑)并实现有效排水。当自然 排水有艰难时,可装设固定式机力排 水装置。进行整改依据发电厂、变电所电缆选择与敷 设设计规程(SDJ 26-1989) ”第5. 0.3 条 在电缆隧道及重要回路电缆沟 中,应沿下列部位设置阻火墙:一、火电厂内对应于厂用母线分段处(单 机容量为100MW及以上),或者全厂一
8、半容量的厂用配电装置划分处(单 机容量为100MW以下)的隧道中;二、67.68.现场检查脱硫电缆夹层防火封堵不规范,电缆桥架 防火阻燃措施不完善未见2022年度设备异动、改造新增电缆允许载流量安全防护措施检查不到位专业技术管理漏洞公用主隧道、沟内引接分支通道处; 三、通向控制室、配电装置室入口 和厂外围墙处;四、长距离沟道内 每相距200米范围处;第5. 0.8条 在 电缆接头两侧紧靠2、3nl长的区段, 以及沿该电缆并行敷设的其他电缆 同一长度范围 上,应采用防火涂料、 包带作阻挠延燃的处理。”要求规范 电缆沟及电缆夹层防火封堵依据发电厂、变电所电缆选择与敷杨德宏曾经鸿12月30日12月3
9、0日69.70.计算资料2022年度设备异动、改造后电缆清册未及时修改#1、2机组励磁系统检修报告中低励限制试验数据无 法判断是否满足发机电进相运行要求。不符合国 家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网 生2022 352号)的第11. 13. 1条的规定。220kV系统母差保护未进行断路器失灵保护电流判专业技术管理存在漏洞, 未彻底执行设备异动程序由于设备原因进相试验工 作不能满足低励保护试验 要求,无法整改设设计规程(SDJ 261989)计算新 增电缆允许载流量及时增补完善全厂电缆清册利用机组检修进行低励限制发信和保 护动作值静态试验,测试出完整数据, 与电科院出具的发机电进相试验
10、曲线 进行对照,判断是否满足要求。曾经鸿12 月30 1371.别元件动作、返回时间不宜大于20ms的测试,返回 系数不易低于0.9的试验测试项目。不符合国家电 网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生微机保护设备本身不具备 试验条件利用220kV系统母差保护装置部检的 机会完善测试项目。2022 352号)的第15. 2. 6条的规定。无反措要求必须更改,可72.110kV 220kV系统路线保护装置的母线电压回路末 采取独立控制措施,检修工作中电压回路短路,存 在影响整条母线其他保护装置的正常运行的安全隐 患。#1.2发变组保护屏、110k 220kV系统路线保护屏根据实际情况确定是否加
11、 装,增加较多开关断点易 造成故障点增多,建议不 进行更改。反措中没有明确要求,且结合UOkV、220kV系统路线检修工作 将进入保护屏内的UOkV、220kVE II 母电压分别通过交流空气开关控制。73.内有部份保护跳闸压板、功能压板不使用,没有采 取与使用的压板作出明显区分及拆除压板联片的防 止误投的措施。容易造成功能压板缺失, 设备功能丧失,不建议整 改将不使用的保护跳闸压板、功能压板 的连片拆除,用色标区分。74.#1、2发变组检修记录中差动保护中性线310电流的 测试设备不全,无电压互感器三次绕组开口电压3UO 的检测记录。不符合国家电网公司十八项电网重 大反事故措施(国家电网生2
12、022 352号)的第 15. 5. 5条的规定。检测记录中有遗漏机组检修并网后,认真测试310和后0 并做好记录,根据数据判断和分析, 确保电流回路中性线和电压互感器三 次绕组二次回路的可靠性。目前补测 相应参数蒋志东12月30日75.220kV两条路线断路器三相不一致保护的检验报 告中缺少继电器动作电压和返回电压的测试值记检测记录中有遗漏建议在设备检修中完善校验内容和项蒋志东12月30日录。目(2)#1、2发变组保护定检记录中通道测试数据不全76.面。杳阅保护定值,存在以下问题:(1)#1、2主变差动速断保护定值K取值7倍额定电流, 与DL/T684-1999大型发机电变压器继电保护整定
13、计算导则条经验数据的推荐120000kVA及 以上容量的变压器K取值2.0、5.0倍额定电流的规 定比较取值偏大。(2)发机电程跳逆功率。逆功率保护出口矩阵启动查评双方对规程理解存在 偏差,我厂按照继电保护 反事故措施中要求,为防 止保护误动,采用7倍额定 电流进行整定,且灵敏度 校验合格,建议技术委员#1、2主变差动速断保护定值K取值 依据规程,进一步进行斟酌取值。发机电逆功率保护是为了防止汽轮 机叶片过热损坏而设立的保护,属于 汽轮机保护,不应启动失灵保护。认真核查#1. 2发变组各个保护出口失灵保护,不满足发电企业生产典型事故预防措 施第13. 6条规定。杳阅#1机组火电建设公司出具的电
14、能表检定记录中会讨论后进行确定矩阵,依据规糅要求保址设峦和电网 的安全稳定运行。电能表校验工作外委,认真审查检77.78.发现未严格执行JJG596-2022电子式电能表规程, 检验项目不全,缺少工频耐压、启动、潜动、走字 试验项目。查阅#1机组火电建设公司出具的#1机组电量变送 器、指示仪表的检验记录,发现存在以下错误: 变送器、指示仪表检定依据规程使用错误;变送 器误差检定方法错误;指示仪表基本误差计算方技术管理漏洞,专业管理 人员未及时发现此类问题技术管理漏洞,专业管理 人员未及时发现此类问题定人员的资质和技能。严格执行JJG596-2022电子式电能 表规程。电测仪表校验工作外委,认真
15、审查 检定人员的资质和技能。严格监督检定人员按照现行的检定蒋志东蒋志东12月30日12月30日法错误:记录中所使用的标准装置的名称与证书 名称不一致。全厂的直流装置绝缘检杳装置报警整定值均为20k Q,不符合DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电规程开展检定工作。建议执行建/T72行2000电力系统用a A 1G 口79.80.源装置运行与维护技术规程7. 1.7条整定值25kQ 的规定。#1、#2机组DEH操作员站配置为一套,虽然以DEH工 程师站作为后备监控手段,但缺少相关的应急措施 和处置方法。/|、J IT-T JA IT技不从枕反事故措施执行不细致, 未编制实际应急操作措施规
16、程7.1. 7条。热工检修人员在日常工作后应将 DEH工程师站由工程师级别切至操作 员级别。在运行DEH控制失灵事故预案中增 加启用DEH工程师站作为应急操作手郭军强J ) J 1。口12月15日81.检查#1、#2机组检修前、后操作系统、组态软件和 应用软件的备份光盘,备份时间均为6月18日,与实 际检修时间不符(#1、#2机组分别为4月、9月检修)。执行规程要求不严格段的内容和措施。在当值值长处存放一把工程师站的 房门钥匙,以作应急时使用。按照火力发电厂热工自动化系统检 修运行维护规程DL/T774-2004第 4. 3. 1. 3. 6条,各操作系统、组态软件 和应用软件均要进行备份,时
17、间标志 清晰。郭军强2022 年 9 月30日82.#1、#2机组小修DCS系统模件可维护性测试试验内容 过于简单,无任意拔出一块输入或者输出模件的名称 屏幕显示该模件的状态,相关测点、控制系统进行记录编写不细致按火力发电厂分散控制系统验收测 试规程DL/T 6592022第6. 4条的规 定,规范各项DCS性能试验报告和内郭军强2022 年 9 月30日自动处理(如切手动、执行器保位)等的具体信息。容。消除缺陷,使炉膛火焰监视符合电83.84.现场检叠# 1机组炉腥火焰电视监视系统处于退出状态无汽包壁温度差大报警当日设备缺陷未及时消除设备设计上缺失,专业管 理上未及时安排增加站煤粉锅炉炉膛防
18、爆规程(DL/T 4352004) C. 2要求。增加汽包壁温度差大报警逻辑,满足 汽包壁温度差大报警需要。依据DL/T572-1995电力变压器运行郭军强郭军强12月30日2022 年 9 月30日85.现场检查缺少#2励磁变远传温度测点未严格执行技术标准规程要求,“1MVA及以上油浸变压器 和500kVA及以上的厂用变压器带远方 信号的温度测点8000kVA及以上变压郭军强2022 年 9现场#1、#2机组协调自动控制未正常投入,(问询运设备缺陷未及时消除,协器应将信号温度计接远方信号”,建议 在机组检修期间恢复#2励磁变远传温 度测点。对#1机组协调控制系统内阀门、挡 板、执行机构进行全
19、面检查,参预主J1 30 86.行人员,#1机组协调控制波动过大,#2机组协调控 制存在缺陷均无法投入。)调系统需进一步优化进行 处理要调节的执行机构要保证其动作可 靠、准确,以确保协调控制的调节品郭军强2022 卬 9 月30日质满足要求,优化协调控制系统参数,投入协调控制系统。87.凝汽器真空低联动5%启动旁路总门顺控,定值清 册定值为W80KPa,试验报告为W -77 KPa,实际检 查DCS逻辑为W77KPa;在发机电冷却水、抽汽系统顺控等试验记录上有 多处定值和逻辑进行了暂时修改。记录填写有误,且在正式 文件上进行修改必须签字 或者盖章确认及时消除#2机组协调控制系统存在 的缺陷。所
20、有顺控逻辑和定值要以保护、逻 辑定值清单为准,如需变动,应该履 行相应的变动手续;完善保护、联锁试验卡,使其与实 际彻底相符,以确保保护、联锁试验 的准确性和严密性。郭军强即将执行88.未设置锅炉炉膛安全监控系统失电保护功能,不符 合火力发电厂设计技术规程(DL 5000-2000)第 12. 6. 4条规定。设计上缺陷,需后续增加利用机组检修增加投入锅炉炉膛安全 监控系统失电保护功能郭军强2022 年 9 月30日89.锅炉汽包水位高低保护试验中,未将逻辑中当一点 或者两点故障退出运行时,逻辑判断自动转换为二取 一或者一取一逻辑和测点品质判断逻辑纳入试验中:1、查2022年度技术监督抽检报告
21、,缺少3月份抽检专业管理缺漏,试验项目 不全技术监督执行不到位,燃依据防止电力生产重大事故的二十 五项重点要求12. 3. 4条,进行汽包 水位高低保护试验时,必须将全部软 逻辑纳入到试验中。按火力发电厂热工仪表及控制装 置技术监督规定开展监督工作; 对现有控制系统内阀门、挡板、执郭军强2022 年 9 月30日90.报告;2、现场检查DCS自动投入率低于95%。烧系统自动因煤质变化频 繁未投入造成投入率低。行机构进行全面检查,参预主要调节 的执行机构要保证其动作可靠、准确, 以确保热工自动装置的投入率和调节 品质满足标准的要求。郭军强2022 年 9 月30日91.1、热工报警、保护清册中部
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- 2022 年秋检暨 安全性 评价 复查 整改 计划
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